湖北日报讯(记者李源、通讯员程琳、吴家欢)6月16日,记者从武汉钢铁有限公司(以下简称“武钢有限”)获悉,5月21日至6月4日,武钢有限四炼钢厂1号连铸机实现全系列硅钢连续浇铸15天不停机,累计生产硅钢429炉。创下国内新纪录的同时,助力四炼钢厂每天多炼3炉钢,单日产值增加数百万元。
6月16日10时,记者走进武钢有限四炼钢厂作业区,映入眼帘的是一派火热的生产场景——天车吊着钢包来回穿梭,连铸机不断“吃”进滚烫的钢水,“吐”出火红的钢坯。
铁矿石变成硅钢产品,要经历炼铁、炼钢、铸坯、热轧、制卷等工序。其中,炼钢厂的连铸机是拉动整个生产流程顺畅运转的核心设备。连铸机连续生产时间越长,硅钢生产效率越高,产值也越高。
四炼钢厂1号连铸机可生产取向硅钢,以及高牌号/低牌号无取向硅钢,单品种单日最高可产35炉、约7700吨,每小时产值超过百万元。
取向硅钢主要用于制造变压器,无取向硅钢则是大型发电机和新能源汽车驱动电机的核心材料,市场应用广泛、需求量大。
三类硅钢共线生产,切换不同钢水时,连铸机要“暂歇”几分钟。如果等待时间过长,前序钢坯就有可能“鼓肚”变形,严重时会损坏连铸机。
“停机检修一次,短则1个多小时,遇到复杂情况耗时更久。”四炼钢厂厂长赵元说。当前,武钢有限正朝着“高端化、智能化、绿色化、高效化”加快转型,连铸机能否保持健康、高效运转,事关企业效益和员工收益。
钢铁企业降本增效,首先要让核心设备实现效率最大化。2023年2月,主要生产普通钢的2号连铸机曾创下连续浇铸818炉钢的全国纪录,这为重塑1号连铸机生产流程打牢了基础。
今年以来,四炼钢厂以“变革驱动 极致效率”为理念,挑战1号连铸机连续浇铸不停机“极限”的同时,致力实现全系列硅钢生产“无缝切换”。
“一方面提高钢水转运效率、缩短中包更换时间,另一方面精细调整连铸机拉速、优化铸坯冷却效果。”赵元说,一系列改革举措,把过去耗时4分钟的钢水切换等待时间压缩到2分钟以内。这看似不起眼的变化,让钢坯“鼓肚”变形成为历史。1号连铸机“昼夜不歇”推动全流程效率提升,每天可以多炼3炉钢。
“破纪录不是目的,而是路径。”赵元说,武钢有限新能源硅钢项目正在加紧建设,投产后每年可新增高牌号无取向硅钢产能55万吨,对钢铁生产效能提出了更高要求。“我们将继续挑战‘不可能’,向20天甚至30天不停机发起冲锋。”
今年5月,四炼钢厂吨钢冶炼成本创历史新低,在国内钢铁企业同类产线中居于前列。